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烟气分析仪冷凝水倒灌致气路堵塞的应急处理方案

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发表于 昨天 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷凝水倒灌是烟气分析仪运行中的严重故障,会导致气路堵塞、传感器损坏及数据失真。以下是系统性应急处理方案:  
一、故障诊断与紧急停机  
​​确认倒灌现象​​  
检查冷凝器排水口:若蠕动泵无冷凝水排出或排水量异常减少,表明冷凝水积聚。  
观察流量计示值:流量骤降>30%且伴随机柜内异响(水流声),可判定倒灌发生。  
立即切断采样泵电源,关闭样气入口阀门,防止积水进一步侵入传感器。  
二、分段排水与疏通操作  
​​泵前管路排水​​  
拆卸冷凝器下端排水管,启动蠕动泵强制排液(若泵未损坏)。  
断开冷凝器出口连接管,用压缩空气(0.3MPa)反向吹扫泵前管路,直至吹出无水汽。  
​​泵后系统干燥​​  
拆下二级精密过滤器,倒置甩出积液,并用无水乙醇冲洗滤芯。  
打开分析仪进气口,注入99%异丙醇5ml,静置10分钟后排出,吸收残余水分。  
​​传感器应急保护​​  
电化学传感器:断开传感器电路,注入氮气吹扫接口30秒。  
光学传感器:用无尘棉签单向擦拭光学窗口,红外灯烘烤10分钟(温度≤50℃)。  
三、关键部件功能恢复  
​​冷凝系统修复​​  
检查冷凝器设定温度:若<+2℃,调整为+4℃(防止结冰堵塞)。  
测试蠕动泵管弹性:若硬化或变形,剪除失效段或更换新管(优先使用氟橡胶材质)。  
​​伴热系统激活​​  
检测伴热管线温度:用红外测温仪扫描全线,低温段(<120℃)需短接供电电路应急。  
加装临时保温层:铝箔包裹低温管段,减少热量散失。  
四、预防性改进措施  
​​流程优化​​  
在冷凝器出口加装阻水器,将露点降至-10℃以下。  
修改排水路径:将垂直排水管改为30°倾斜管路,避免水封效应。  
​​智能监控​​  
增设液位传感器:在冷凝器内安装电极式液位计,触发高水位时自动启动备用水泵。  
建立预测性维护机制:每72小时记录冷凝水排量曲线,衰减>15%时预警。

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